小技小改降成本创效益,助推高质量发展
科技创新,小技小改是企业降本增效的有效途径之一。今年以来,龙钢公司轧钢厂棒材一线全体干部职工本着“挖潜增效不放过一点一滴,降本降耗不小看一分一厘”的思想,从细节着手,从点滴做起,凝心聚力降成本,集思广益创效益。
柴油泵自动启动稳生产
加热炉循环泵因故障停止运行时,人员必须立即到现场启动柴油机以满足加热炉动、静梁供水要求,当柴油机无法立即启动时,容易损坏设备。
针对此问题,技术人员经现场考察后,决定通过加装继电器、接触器、编写程序将柴油机由人工启动改成自动启动。
改造后,避免了设备损坏,不仅减轻人员劳动强度,而且减少误机时间,创效5万余元。
出炉钢坯温度监测提指标
加热炉出炉钢坯的温度是根据加热炉均热段温度来判断的,轧制温度与炉内有偏差,在轧制过程中容易因温度不符合标准造成成品钢材性能不稳定,出现待判定钢材,影响轧制成材率。
针对此问题,技术人员经研究讨论,决定在1架轧机前安装红外高温计,在加热炉电脑监控画面上显示实时出炉钢坯温度,并编辑监控曲线以便随时查询历史温度。
改造后,操作工可根据出炉钢坯温度及时调整加热炉炉内温度,避免因轧制温度不稳定,引起的判定钢材。
优化参数创效益
在实际生产中,当粗中轧轧机出现紧急故障时,会出现岗位工未能及时联停或单停轧机,加之传动参数设计缺陷导致误机时间延长。
针对以上问题,技术人员通过修改完善程序和画面,在操作台加装报警器,当轧机出现故障时画面和报警器同时报警,同时修改传动参数,缩短轧机停机时间。
改造后效果良好,有效缩短了误机时间,延长了设备使用寿命,年创效30余万元。(李海燕)
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